黃岡西門子S7-200代理商 黃岡西門子S7-200代理商
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先自我介紹一下,96年初中畢業(yè)進入制糖企業(yè)當電工,04年春由于單位效益不好決定不干了,于是南下在鄭州學習計算機網(wǎng)絡工程師,以名成績結(jié)業(yè)。之后的一年多沒有從事電氣方面工作,也都不是長期穩(wěn)定的工作,06年下半年接觸PLC編程,07年開始獨立進行電氣設計,10年10月自己開公司。
從去年12月份到現(xiàn)在一直在做一個能源管理及設備監(jiān)控的項目,項目簡介:工廠內(nèi)所有用電量,壓縮空氣,水,這三種能源的消耗,已經(jīng)做好的十二臺由西門子200PLC控制的空調(diào)監(jiān)視,已經(jīng)做好的冷凍水,冷卻水,生產(chǎn)水,生活水等水循環(huán)系統(tǒng)內(nèi)的水泵變頻器的電參數(shù)監(jiān)視,今天要講的故事就是這一塊。再說一下還沒開始做的電能管理,所有電量表(有許多塊,具體數(shù)量還沒計算)都是已經(jīng)安裝好,并可以在上位機監(jiān)控的系統(tǒng),電量表和上位機都是北京愛博精電做的。所有的電量表都支持modbus通信,但是是通過串口服務器用以太網(wǎng)與上位機通信的。而我的系統(tǒng)內(nèi)是s73152PN,這就要求我用315用以太網(wǎng)讀取電量表modbus通信下的各項參數(shù)了,若7號之前完成通信,再寫篇關(guān)于此方面的文章。工程中除電纜橋及電纜的鋪設是我指導安裝,其它都是我獨自完成,包括柜子配線,電氣原理圖設計,PLC編程,調(diào)試。
*近連續(xù)工作的好多天,每晚加班到八九點,昨天給客戶的串口服務器柜子重新改造一下,是將7處新增加的電能表通過光纖轉(zhuǎn)485連接到串口服務器,恢復客戶原有的通信時,晚上八點了,累壞了,所以今天休息,剛剛我的奶奶給我打電話祝我生日快樂,我都把自己生日給忘了。
下面正題:
簡介:客戶要求對變頻器的數(shù)據(jù)只監(jiān)不控??蛻羲械乃米冾l器都是丹弗斯VLTHVAC暖通空調(diào)系列變頻器,功率有大有小,共有29臺,但由于modbus通信上還有4臺冷水機組,1個冷凍水加藥站,這樣從站超過了32臺,怕通信不會成功,及其它方面原因,所以在設計之初就采用2臺224分開來進行通信,一臺帶23臺變頻器及加藥站,一臺帶6臺變頻器及4臺冷水機組,每臺224再掛以太網(wǎng)模塊與上位機WinCC通信。從200的Micro'nPowerv1.3幫助上知道200的通信口通信距離為50米,所以設計之初就提料買了2臺西門子485中繼器,這樣實際電氣隔離。以前在網(wǎng)上看到過文章,多臺200通過通信口通信,沒使用電氣隔離造成200全部損壞,具體原因就不得而知了
實施過程:
1、由于以前沒有modbus通信經(jīng)驗,所以過程是非常的艱難。由于我一直用筆記本,沒有串口,怕調(diào)試時出現(xiàn)麻煩事,所以買了摩莎的UPort-1250IUSB轉(zhuǎn)雙串口,次買回來新的啊,指示燈就不好用,又換了一次。在現(xiàn)場把兩個串口連起來,使用Modscan32調(diào)試工具模擬modbus通信,通信成功,這樣有了一個大致的概念。
2、與現(xiàn)場抄表人員溝通(他們公司規(guī)定變頻器的運行數(shù)據(jù)進行抄錄),確定讀取變頻器的6個數(shù)據(jù),如下:
參數(shù)編號名稱單位轉(zhuǎn)換指數(shù)數(shù)據(jù)類型
1501運轉(zhuǎn)時間0h74Uint32
1502千瓦時計數(shù)器0kWh75Uint32
1610功率[kW]0.00kW1int32
1613頻率0.0Hz-1Uint16
1614電動機電流0.00A-2int32
讀取變頻器的運行狀態(tài)
線圈01
33控制未就緒控制就緒
34變頻器未就緒變頻器就緒
35慣性停止安全功能關(guān)閉
36無報警報警
37未使用未使用
38未使用未使用
39未使用未使用
40無警告警告
41不在參考值下在參考值下
42手動模式自動模式
43超出頻率范圍在頻率范圍內(nèi)
44已停止運行
45未使用未使用
46無電壓警告電壓警告
47不在電流極限內(nèi)電流極限
48無熱警告熱警告
高低字節(jié)互換后,由高到低對應線圈為48----33
關(guān)于丹弗斯modbus通信時寄存器地址上的問題。
通過在網(wǎng)上搜索,丹弗斯變頻在modbus通信時,寄存時的地址要功能號乘以10減1。如,變頻器的頻率地址為1613就是1613乘以10減1等16129當然這也造成了我后面的麻煩。這里假設你還不知道西門子200讀取時是只乘以10不用減1,這也坑了我一下。
想著先用Modscan32調(diào)試工具讀取單臺變頻器試試吧,發(fā)現(xiàn)Modscan32不支持《1613乘以10減1》這么大的地址,這怎么辦?在網(wǎng)上找啊找,找到一個《CRC16自動計算軟件_MODBUS》軟件,通過計算出要發(fā)送的數(shù)據(jù)包,通過串口調(diào)試軟件發(fā)給變頻器,經(jīng)過幾次調(diào)試,通過轉(zhuǎn)換回傳回來的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)可以通過計算機串口與變頻器通信了。這時用的速率是變頻器的115200。
下面就開始在單臺PLC編程讀取變頻器頻率。
modbus的MBUS_MSG指令的Addr填寫16129,發(fā)現(xiàn)無法通信,仔細看那個網(wǎng)上的文檔才發(fā)現(xiàn)200不需要減1,于是改成16130,發(fā)現(xiàn)還是無法讀取,這是什么原因?又開始看各種資料。*后在Micro'nPowerv1.3里找到,《ModbusMaster協(xié)議庫支持超過9999的保持寄存器地址。地址范圍為400001-465536》,這樣16130肯定是超過9999了,改成416130后,可以通信了。
問題又來了。
這樣變頻器寄存器的地址就變成了運轉(zhuǎn)時間415010千瓦時計數(shù)器415020功率416100,本來寄存器地址就不連續(xù),讀起來不方便,這回更是拆成了6個。唉,先編程再說吧。先編的是23臺變頻器224,編著編著發(fā)現(xiàn)編譯保存時,輸出窗口出現(xiàn)一個警告,說程序太大14000多字節(jié),不適合224,當時就哭了。想想也是23臺變頻器,每臺6條指令,再加上數(shù)值的處理,程序量很可觀啊,怎么辦,首先想到的是換226,付款訂226,226在快遞中的時候。想到了西門子的指針,想著把變頻器的從站地址放入V區(qū),再用指針去讀取V區(qū)里的變頻器的從站地址,讀到地址23就返回到1,這樣就6條讀取指令,可大大減小程序塊。可是指針我從來沒用過啊,于是看指令方面的知識,看看發(fā)現(xiàn)從站地址是字節(jié)型,心想能不能每讀完一臺變頻器的數(shù)據(jù)后,從站地址加1,就是字節(jié)型加上,發(fā)現(xiàn)STEP-7-MicroWIN沒有字節(jié)整數(shù)型運算指令,無意中發(fā)現(xiàn)字節(jié)遞增指令INC_B,這樣就可實現(xiàn)每次地址加1。程序修改后大小為9400左右。
下載后進行通信,使用的速率為115200,無法通信,又是什么原因?用計算機串口在RS485中繼器網(wǎng)絡2上檢測不到數(shù)據(jù),網(wǎng)絡1連接的PLC,網(wǎng)絡1上有數(shù)據(jù)。一共兩個中繼器,互換一下看看吧,還是不好用。說一個這兩個中繼器,一個是朋友的工程余貨,一個是在淘寶上淘的二手(這里可以鄙視我一下)。兩個中繼器的接線,開關(guān)位置都沒問題,就是通信不上,原因還是待查。大膽的將CPU通信直接連入網(wǎng)絡2,發(fā)現(xiàn)PLC指令還是顯示從站無響應,因為此時速率還是115200,全部改成9600試試吧,改成后全部都可以讀取啦。非常高興的說?,F(xiàn)在速率運行在38400的速度上,輪詢23臺變頻的總時間在8秒左右,只監(jiān)不控可以了。
本機集成8輸入/6輸出共14個數(shù)字量I/O點??蛇B接2個擴展模塊。6K字節(jié)程序和數(shù)據(jù)存儲空間。4個獨立的30kHz高速計數(shù)器,2路獨立的20kHz高速脈沖輸出。1個RS485通訊/編程口,具有PPI通訊協(xié)議、MPI通訊協(xié)議和自由方式通訊能力。非常適合于小點數(shù)控制的微型控制器。
本機集成14輸入/10輸出共24個數(shù)字量I/O點。可連接7個擴展模塊,**擴展至168路數(shù)字量I/O點或35路模擬量I/O 點。13K字節(jié)程序和數(shù)據(jù)存儲空間。6個獨立的30kHz高速計數(shù)器,2路獨立的20kHz高速脈沖輸出,具有PID控制器。1個RS485通訊/編程口,具有PPI通訊協(xié)議、MPI通訊協(xié)議和自由方式通訊能力。I/O端子排可很容易地整體拆卸。是具有較強控制能力的控制器。
本機集成14輸入/10輸出共24個數(shù)字量I/O點,2輸入/1輸出共3個模擬量I/O點,可連接7個擴展模塊,**擴展值至168路數(shù)字量I/O點或38路模擬量I/O點。20K字節(jié)程序和數(shù)據(jù)存儲空間,6個獨立的高速計數(shù)器(100KHz),2個100KHz的高速脈沖輸出,2個RS485通訊/編程口,具有PPI通訊協(xié)議、MPI通訊協(xié)議和自由方式通訊能力。本機還新增多種功能,如內(nèi)置模擬量I/O,位控特性,自整定PID功能,線性斜坡脈沖指令,診斷LED,數(shù)據(jù)記錄及配方功能等。是具有模擬量I/O和強大控制能力的新型CPU。
本機集成24輸入/16輸出共40個數(shù)字量I/O 點??蛇B接7個擴展模塊,**擴展至248路數(shù)字量I/O 點或35路模擬量I/O 點。13K字節(jié)程序和數(shù)據(jù)存儲空間。6個獨立的30kHz高速計數(shù)器,2路獨立的20kHz高速脈沖輸出,具有PID控制器。2個RS485通訊/編程口,具有PPI通訊協(xié)議、MPI通訊協(xié)議和自由方式通訊能力。I/O端子排可很容易地整體拆卸。用于較高要求的控制系統(tǒng),具有更多的輸入/輸出點,更強的模塊擴展能力,更快的運行速度和功能更強的內(nèi)部集成特殊功能???適應于一些復雜的中小型控制系統(tǒng)。
話說這樣就結(jié)束了嗎,還沒有??梢钥瓷厦孀冾l出來的數(shù)據(jù)不適合上位機監(jiān)視,所以要經(jīng)過數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。我程序的形式是每次讀取一臺變頻器的數(shù)據(jù)傳出,再進行整體的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,發(fā)現(xiàn)每次從地址23再地址1時全部變頻的數(shù)據(jù)會向后串一臺變頻器,就是地址1的數(shù)據(jù)是地址23的,只是一個周期。心里這應該是程序中有些指令是多周期的導致數(shù)據(jù)還沒轉(zhuǎn)換完就讀取下一臺的數(shù)據(jù)了。接著改程序,改成每次讀取的數(shù)據(jù)傳出,再用sm0.0啟用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。不再有上述現(xiàn)象。
還沒結(jié)束,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)換后變頻器的頻率不正確,而從轉(zhuǎn)換前的數(shù)據(jù)是正確的??梢钥醋冾l器的頻率數(shù)據(jù)是Uint16,要變成浮點數(shù)才可以。原程序是將Uint16格式的VW傳出到VW,發(fā)現(xiàn)傳出后的VW里的數(shù)值就和前面的不一樣的,這個真的不知道為什么了,還請高手解答一下。如何解決的呢,我不再把數(shù)值傳出,傳送指令前要加根據(jù)從站地址接通的上升沿,我直接將Uint16格式轉(zhuǎn)換成雙整數(shù)DI,再轉(zhuǎn)換成浮點數(shù),再用浮點數(shù)乘以0.1,*后成功得到頻率。
*后對整個程序進行整理,大功告成。